【中国阀门网】齐鲁炼厂榨干原油加工“水分”
多炼16万吨油
少用130万吨水
中国石化报2007年10月10日讯 至目前,齐鲁石化炼油厂今年加工原油已经超过700万吨,比去年同期多炼了16万吨,而该厂同期的工业取水量却减少130万吨,经济运行进入佳境。
这个厂是典型的燃料化工型炼油企业,建厂40年来,经过不断的扩建改造,加工手段日益齐全,但因为加工流程长、工艺复杂等原因,生产耗水量一直较大。为改变这一状况,他们围绕节水减排积极开展一系列的生产优化工作。
“凝结水回收项目”立竿见影,成为用水量减少的关键。在对全厂余热凝结水作了详细分析论证后,他们确立了4个大的凝结水回收项目,并立即在南北两个生产区各上了一套凝结水回收系统,使生产装置的过剩水全部得到及时回收,8月份水耗同比减少8.6万吨。
优化用水流程接二连三,大大提高了工业水利用效率。他们先是把加氢装置的伴热凝结水成功回收用做加氢注水,做到了废水再利用;接着又利用一个闲置的地下罐加上两台离心泵,对连续重整装置除盐水排放流程进行了简单改造,实现了密封冲洗水的循环利用,年可减少除盐水排放6万吨;同时,在硫磺装置新上了一套净化水回收系统,充分利用现有污水资源,将达标外排的污水经适度处理后再用做循环水的补充水,年回用废水量可达到32万吨,使该厂的生产污水利用水平再上新台阶。
完善计量设施精打细算,实现用水管理精细化。该厂对60多套装置的用水流程及用水点进行了全面盘点,经过认真勘查分析,增加各类计量表上百块,使全厂用水受控水平进一步提高;同时与各车间一一对接用水指标,奖优罚劣,大大调动了基层节水减排积极性。第二催化车间对照指标找差距,主动减少了新鲜水的使用点,只保留了两处新鲜水阀门,有效解决了乱用水的现象,装置新鲜水的月用量从以前的2000多吨猛降至目前的不足200吨
(来源:未知)