【中国阀门网】记者(陈福生)9月24日讯 一般情况下,装置加工量与单位能耗成反比,加工量低,单位能耗就高,但安庆石化炼油一部依靠技术进步,优化操作,实现了节能提质双丰收。今年8月,该部Ⅰ套常减压装置根据物料平衡统筹安排,加工原油27.51万吨,比上月减少2.95万吨,能耗仅有10.28千克标油/吨,比上月降低0.6千克标油/吨。 该部针对8月份气温高、氧含量不足、再生温度不高等不利因素,适当提高原料预热温度和原料雾化效果,减少生焦率;适当增加油浆系统产汽量,化解常减压装置换116换热效果下降矛盾;进一步规范余锅吹灰操作方法,保持吹灰线畅通和吹灰效果,提高余锅发汽温度和发汽量。 该部对降本增效项目进行动态管理,优化常压炉“三门一板”操作,多烧燃料气,减少燃料油消耗,适时对两台加热炉炉管进行在线清灰,稳定燃料气和PSA尾气性质及压力,降低Ⅰ套常减压装置燃料油的消耗量。仅此一项,今年前8个月就增效72.48万元。 1到8月,该部Ⅰ、Ⅱ套常减压、催化、裂解四套主装置能耗分别比上年降低0.29千克标油/吨、0.27千克标油/吨、2.77千克标油/吨、6.95千克标油/吨。常减压、催化、裂解装置三套主装置产品合格率(馏出口合格率)分别达到99.75%、99.89%、99.54%,全部优于98%的规定指标。 依靠技术进步,优化操作,对降本增效项目实行动态管理 (来源:中国石油商务网) |
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