【中国阀门网】 今年以来,武石化加强节能监督管理,组织实施了21项重大技措改造,实现低温热源有效回收,测算年可节约蒸汽十几万吨;对排放的废水进行循环利用,至9月底全厂工业用水同比下降10%。 公司组织人员对装置实施普查,发现了一些管理和技术上的漏洞,并据此组织专门班子研究确定改造项目,利用今年全厂大检修之际,对生产装置进行技措改造。公司大做降低能耗物耗文章,对催化装置实施改造,设计低温热源泵站和循环系统,回收低温热源加以利用。改进催化装置工艺线路,大幅降低装置能耗。为解决焦化车间节能问题,科技人员对装置瓦斯增设换热器,实现瓦斯与蜡油换热,提高瓦斯进炉温度,降低燃料消耗,最大限度地提高炉子的热效率,实现了装置能源综合利用。 装置循环水技术改造对工厂节能减排至关重要,公司将其列为重要攻关项目,把联合车间循环水改成串联使用,投用后效果十分明显,不仅满足了生产要求,每小时还节约循环水200吨。公司对重整车间循环水实施串联改造,将芳烃抽提冷却器用过的循环水,引至各压缩机循环水入口二次利用,降低了循环水用量,每小时可节约循环水300吨。 武石化强化节能监督,根据各生产装置去年运行情况,制定节能指标。经过一段时间运行,结合各单位情况反馈进行修订,并进行目标评价、责任考核。经半年推行,基层节能指标满足了厂部要求,废汽、废水等得到重复利用,确保了企业节能减排指标得到落实。 (来源:互联网) |
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