【中国阀门网】 截至8月14日,由兰州石化公司机械厂研制生产、达到国际先进水平的焦化塔底阀在这个公司的延迟焦化装置使用1个多月时间,顺利出焦20塔,其技术性能完全满足生产需要。 我国目前延迟焦化能力已超过年2100万吨,30多个炼厂有焦化装置60余套,焦碳塔100百多具,焦碳塔出焦都未能采用封闭的管线系统,每天出焦需要拆装重达几吨的塔底盲盖及进料管法兰,不但操作烦琐,劳动强度大,辅助操作所需时间长,而且操作人员容易被水、蒸汽烫伤,大量冷焦水排放不利于环保。 2005年,兰州石化机械厂开始着手进行焦化塔底阀的研制工作,经过近3年的努力,终于在今年5月上旬完成装配并通过专家鉴定。在这个公司和相关单位的支持下,7月初在延迟焦化装置投入工业考核试验。 焦化塔底阀使用快速大功率电液执行机构,可在4分钟内实现塔底阀开启或关闭,并采用与焦化装置相关工艺参数的联锁设计,确保安全可靠, 焦化塔底阀蒸汽消耗量、开闭时间等指标优于国外水平,目前已有多家炼厂表达订货意向,兰州石化机械厂正厉兵秣马投入生产。在焦化塔底阀的研制生产过程中, 兰州石化机械厂申请专利一项,形成专有技术6项。 (来源:中国石油报) |
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