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莱钢5#连铸机二冷水自动控制系统的改造与应用

      2008/4/29 0:00:01中国阀门网 点击数:123

中国阀门网    摘要:莱钢5#连铸机系统的升级改造,通过增加二冷水手动-自动切换的控制功能、提高调节阀控制精度,实现了对水量的高精度控制,取得了铸坯最佳冷却效果,满足了生产需要的同时,降低了故障率,提高了生产效率。    

    关键词:连铸机;自动控制;二冷水     

    1.前言

    莱钢5#方坯连铸机是普钢机,由于生产的需要,需要对此进行改造升级,实现普通连铸机既能生产普钢又能生产优钢的功能。由于普钢和优钢在二段时要求的水流量不同,阀门的控制精度也不同,普钢生产时要求水量控制在35~120L之间,优钢时水量控制在4.5~35L之间,所以要实现普优双拉,必须要求调节阀控制水量在4.5~120L升之间,但是调节阀精度不够,当水量低于10L时,调节阀无法稳定调节,造成拉优钢时二冷水调节始终不稳定,以至于达不到最佳的冷却效果,严重影响了钢坯的质量,生产了许多废钢,造成了巨大的经济损失。鉴于这一原因,必须提高调节阀精度,对整个二冷水系统进行改造升级。    

    2.二冷水系统的该造方案

    鉴于上述原因,对改造方案的可行性分析:

    1)优化生产工艺,根据优化结果,对调节阀进行优化选型,使得在生产优钢钢坯时,开度增大,使其进入有效调节范围,减小波动。

    2)调整阀门控制参数,可以提高响应速度。

    3)加强阀门的保养和调校工作,尽量避免关不严导致漏水和阀杆运行不灵活等现象发生。

    4)规范维护制度,稳定工艺参数,加强巡检,及时发现阀体和阀位定位器故障并及时处理。

    5)调整调节阀气源压力,寻找调节阀平稳调节的最佳压力值,提高调节阀运行时的稳定性。    

    连铸机在生产过程中,钢水从中间包到结晶器(一冷)、二冷环节的冷却,然后到拉矫机,切割机出钢。整个出钢过程钢水是从1600度的液态变成900度方钢坯,其中中间环节的冷却,二冷冷却水(简称二冷水)环节的冷却最为重要。二冷水的配置是否合理,是钢坯生产最为关键的因素,直接关系到铸坯质量的优劣。    

    其中二冷水分为0段,一段,二段,三段。一、二、三段为汽水冷却且区分宽窄面分别配水,宽面用于普钢冷却,窄面用于优钢冷却。改造后的配水结构图见图1。

    每一个冷却段的宽窄面由原来的两个电磁流量计,现改为一个流量计后区分为两路,每一路各使用一个截至阀和一个调节阀,在调节阀后合并为一路直至冷却喷嘴。冷却喷嘴在数量上加以区分,分别对宽面和窄面进行冷却,宽面喷嘴数量为四个,窄面为三个。流量计后的两个调节段上,一段安装一个DN40截至阀和一个DN25气动调节阀,用于优钢生产时使用。

    另一段安装一个DN65截至阀和一个DN40启动调节阀,用于普钢生产时使用,由于普钢冷却需要的水流量比优钢大,所以在生产普钢中,如果宽面的水量不够,可以强制窄面阀门来弥补宽面水流量的不足。通过以上分析和设计,认为达到目标值是可行的。    

    3.二冷水的自动控制系统

    3.1二冷水的自动控制系统的硬件

    连铸机整个生产工艺的自动控制系统的硬件是使用西门子S7-400PLC。共六个流,每个流都是一套S7-400PLC,每流都有4个西门子流量计和7个阀门定位器,西门子MM440变频器和三台上位机。

    3.2二冷水的自动控制系统的软件

    连铸机整个工艺的自动控制系统软件是用SIEMENSSTEP-7V5.3版本和HMI人机界面WINCC6.0。通过变频器输出拉钢速度,并同时采集到反馈的实际速度,通过换算后,通过程序输出给阀门定位器,不同的速度段,输出的电流大小不同,阀门的开度也不尽相同。从而实现对水量的控制。每个流的每段水流量的数据都在上位机WINCC的监控画面同步显示。

    3.3二冷水的自动控制系统

    在每流的PLC程序中,我们采用二次配水曲线数学模型的闭环PID调节方式来控制二冷水,并可通过监控站直接进行完全自动化配水功能,在WinCC画面上对应各区分别设有自动、手动2种配水控制方式按钮。在自动调节方式下,铸流水量设定值由PLC通过所选的水表参数计算给定。

    通过变频器反馈到出钢的实际速度(不同的速度段,不同的配水系数),并通过公式计算出每段的喷水量SP,SP通过工程量换算成4-20mA的电流信号输出给执行器,执行器控制阀门开度,并通过阀门的阀位反馈信号输入到PID控制程序,与此同时,电磁流量计检测到的水流量PV(实际流量),输入到PID程序块中通过对比工程量和喷水量,计算出偏差,再输出给执行器来控制阀门,进行反复的PID调节,从而实现理论喷水量与实际流量一致。整个配水过程是调节阀利用PID控制回路进行模糊控制。根据工艺要求,设定目标参数,由PID回路的调试曲线,不断调整P、I、D控制参数,使被控参数稳定在设定值的正常波动范围内。

    利用上位机对过程监控画面进行优化。在回路调节画面中,PID回路的PV值、SP值、频率值同时用棒图形式和数字形式显示,操作人员可以直观看到回路的调节情况,也可以精确的对回路调节参数进行设定。在回路调节画面中设有手/自动切换、试水/实际拉速、强制/自动切换等按钮。

    控制程序中增加功能块,增强控制能力和抗干扰能力,优化配水表中各项参数,通过S7对实时拉速进行监测,根据拉速精确计算各段水量。使水量调节最大程度接近理想曲线。

    3.4二冷水自动控制系统的程序实现

    在整个冷却水配水过程中,每个速度段的配水公式的系数是不同的,所以流量也不同。速度段分别为:0.5,0.9,1.5,2.0和4.5。在选定不同的钢种生产后,拉钢速度大于等于0.5m/m和小于0.9m/m时,调用数据块DB441里的系数IN2和IN3,通过FB44的配水公式,计算出结果到OUT15。

    把计算后的配水结果DB441.DBD60送到数据块DB301.DBD6里,PID程序块FB41调用DB301.DBD6,并与电磁流量计检测到的数据比较,在积分时间,微分时间的调节下,把最终数据放到MW54,最后通过PQW258输出给执行器。从而实现控制阀门的开度,达到对流量精确控制。

    3.5二冷水的手动控制

    手动控制是指二冷水流量设定值由操作人员在WINCC监控画面上进行手动输入阀门开度,范围为:0-100,在PLC程序中,跳过PID调节,直接对PQW258赋值,实现对阀门的控制。

    4.结束语

    本改造项目的成功实施,在无需增加任何新设备的情况下,不仅操作维护简单,提高了劳动生产率,而且实现了手-自动迅速无干扰切换,节省了调水的时间,为莱钢新二区5#连铸机的顺利生产起到了强有力的保障作用。新的控制系统自投入运行以来,解决了长期冷却效果差的难题,消除了因二冷水冷却效果差造成生产废钢的现象,大大降低了废钢回收率,钢坯合格率基本100%,直接经济效益120余万元/年。系统的成功改造,不论在控制系统方面,还是在生产工艺方面,都是一次质的飞跃,实现了普通连铸机生产优钢的功能,具有显著的社会效益。

(来源:中国工控网 )

热门关键词:普钢机 调整阀门 连铸机 
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