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燕化化工能耗物耗降至历史最低

      2007/7/30 0:00:01中国阀门网 点击数:27

中国阀门网】上半年,燕山石化紧紧围绕生产装置节能降耗组织工艺优化和技术攻关,取得显著成效。截至6月份,该公司燃料动力综合能耗同比减少11.16%,现价万元产值能耗同比降低了3.23%。其中,化工系统乙烯、高低压聚乙烯、聚丙烯、顺丁橡胶等多套生产装置能耗实现历史性突破;聚丙烯、苯酚丙酮、聚苯乙烯、丁基橡胶等装置物耗也再创历史最好成绩。
  该公司通过优化攻关,使第一聚丙烯装置的氮气耗量由原来的2300标准立方米/小时,减少到1000标准立方米/小时,不仅使装置能耗下降了约20千克标油/吨,而且每小时还节约外排氮气水洗用水30吨。
  对于乙烯装置约70%的能耗集中在裂解炉上的问题,该公司通过强化烧嘴定期清理制度,严控裂解炉烟气氧含量,调整炉子排烟温度,以及对裂解炉逐台进行对流段在线清洗等工作,有效降低了裂解炉热损失,提高了裂解炉的热效率。该公司乙烯装置能耗5月份为637.14千克标油/吨,6月份持续下降,降到614.67千克标油/吨。
  燕山石化还对乙腈抽提丁二烯装置完成了调整压控方式的节能改造;对丁基橡胶装置增上了解决氯甲烷消耗高,以及SBS凝聚系统溶剂消耗高等系列优化措施;对两套苯酚装置采取的优化降低苯消耗的措施取得明显成效。装置改造后苯耗量、丙烯耗量均大幅降低,装置综合损失率也由改造前的1.45%降低到1.14%。
  与此同时,该公司先后对部分装置加热炉进行了燃料系统改造,同时,对燃料气管线进行了流程优化,实现了乙烯新区裂解炉、苯乙烯加热炉、氧化加热炉及焚烧炉全部改烧天然气,可替代燃料碳五约5000吨/月、碳九约650吨/月。同时,在日常调度工作中,及时根据生产实际情况调整好燃料结构,实现燃料结构最优化、整体效益最大化。截至6月30日,该公司上半年累计节约天然气1.0787亿立方米。

(来源: 中国石化报)

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