【中国阀门网】中国石化新闻网讯(汤晟 张俊)近年来,“油田三倒”(倒液、倒水、倒油)费用已经成为采油气生产成本中成为主要成本指标。2007年,分公司全面开展油藏经营管理工作,根据分公司2007年降油田三倒工作总体安排,在分公司油建处、运行处、计划处等主管处室的大力帮助下,该厂的降“油田三倒”工作已取得了阶段性成果,有效地降低了“三倒”费用。
截至5月30日,该厂共组织实施了降“油田三倒”工程16项,提前实施降“油田三倒” 累计投入920万元,完成计划的100%。日减少倒运量4200吨,日减少倒运费用4.5万元,预计到年底累计减少约1140万元。年计划完成降三倒工程16 项,目前已经完成16项,完成100%。计划日降低倒液量3186 吨,目前实际日减少4200 吨,完成计划的131 %;计划日节省倒运费用3.6164万元,目前实际日节省4.5万元,完成计划的124%。
塔河采油一厂各级管理人员充分认识到“三倒”问题是采油厂成本控制的关键,按照分公司降“油田三倒”总体要求,专门成立了采油厂降“油田三倒”工作领导小组,组织生产、经营管理专业人员,专题研究降“油田三倒”问题,优化“三倒”方案并积极组织落实。根据分公司2007年地面产能建设安排和采油厂集输现状,塔河采油一厂迅速制定了2007年降“油田三倒”方案:一是实施单井流程简易集输方案和凝析油脱水外运;二是优化注水供水,减少注水盐水拉运;三是积极配合分公司产能建设工程投产工作。
该厂以区块为单元,在单井流程内建设增压泵站,采取管输的方式,将单井产液输至计转站,减少单井倒液量,对于特别边远的凝析油区块,积极进行凝析油的脱水实验,力争达到加药、脱水、外销的目标,有效降低单井倒液量。通过前期方案的论证,稳步实施了S1181井区地面降三倒工程、S70井区地面降三倒工程、S72井区地面降三倒工程、五区降三倒工程,AT1-9H凝析油脱水外运流程、GP4凝析油脱水外运流程等工程,并组织了AT1集气站、YT1集气站、9-2计转站、T901-S96阀组站等工程的顺利投产,有效地降低了单井倒液量,实现了降本增效的目的。累计投入750万元左右,日减少单井倒运量1400吨,节省日倒运费用2.52万元,预计至2007年底,减少倒运量30万吨,节约倒运费用500万元。
通过前期方案的论证,稳步实施了塔河四区注水管网北线、TK473井注水泵站建设等工程,有效地降低了单井倒水量,实现了降本增效的目的。通过注水管网的优化改造和注水泵站项目的实施,有效地降低了盐水倒运费用,改造和新建设项目共投入170万元左右,日减少盐水倒运量1500吨,日节省倒运费用0.9万元,预计至2007年底,减少注水倒运量34万吨,节约倒运费用240万元。
截止到5月底,采油一厂实施单井流程简易集输方案和凝析油脱水外运工程12项,日减少倒运量2900吨,节省日倒运费用3.4万元。预计至2007年底,节约倒运费用740万元,实际投入约920万元。投资(成本)回收期约1.3年。
2007年上半年,完成分公司产能建设工程投产4项,日减少倒运量1300吨,节省日倒运费用2.34万元,预计至2007年底,累计节约倒运费用400万元。
下半年,该厂将继续、全面的开展降“三倒”工作,将三倒工作作为下半年重点工作来抓。以“四优三控”为思路,以“节点控制法”为手段,全面开展降“三倒”工作。四优即:优化油井生产,优化工艺方案,优化地面设施,优化倒运方案;三控:控制倒运井、控制倒运量、控制倒运线路。实施分段“节点控制法”,控制“三倒”的各个环节,从优化工艺和方案设计着手,从源头开始控制三倒费用,落实责任,明确目标,确保完成分公司下达的“油田三倒”费用控制目标。
(来源:中国石化新闻网)