【中国阀门网】 武石化从去年10月份起在全厂范围内广泛开展声势浩大的“狠反'低、老、坏',严细抓管理”活动,至今已有3个多月的时间了。通过这3个多月的努力,该厂的生产、管理水平进一步提高,去年该厂的原油进厂成本比股份公司平均低157元/吨,降低财务费用140万元,节约修理费用450万元、节约工程投资成本180万元。
为了提高经营管理水平,他们利用PIMS模型对工厂加工劣质原油的设防条件进行测算,并据此指导原油优化,基本上实现了卡边采购,使进口原油均价比股份公司平均低0.36美元/桶(按品质回归后),累计原油进厂成本比股份公司平均低 157元/吨,比沿江企业平均低60元/吨,相当于节约原油成本 2.45亿元。
为了优化产品结构,他们认真对比分析工厂与沿江炼厂在产品结构上的差距与潜力,制定优化措施,每周检查,逐月分析,使吨原料油产品价格比沿江平均价格高33元/吨,其中高标号汽油比例达到 80.11%,比沿江平均高2.42个百分点;生产“三苯”9.21万吨,实现芳烃抽提装置投产第一年就超过设计能力;生产聚丙烯 12.95万吨,创历史最高;首次推出了高纯度MTBE、抽余油、6#和120#溶剂油、裂解石脑油、3#重油等新产品。
此外他们还通过掌握销售节奏,提高非统配产品价格。小宗产品销售紧跟市场节奏,把握市场机遇,同类产品价格都高于沿江平均水平,其中重油价格比沿江平均高361元/吨 ;石油焦比沿江高32元/吨;液化气比沿江高52元/吨。优化油品调和方案,严格控制产品质量。针对不同时期,不同原油,安排好汽油加氢、柴油加氢负荷,合理储备低硫组分油,实现全年产品质量100%合格,国家、省、市抽检合格率100%,上报集团公司质量事故为零。通过开展技术攻关,实现经济运行。重点实施了锅炉多烧瓦斯改造、提高加热炉热效率、节能机组长周期运行、动力系统安全平稳运行等多个技术攻关项目。热电车间CO锅炉停烧燃料油,经济效益显著,去年该车间的燃油消耗比上年同期减少7880吨,下降了63%。加强内部结算中心的运营管理,建立资金债务考核机制,控制和减少资金占用。合理调配,积极筹措资金还贷,去年偿还贷款3000万元,直接降低财务费用140万元。认真开展工程项目的结算审计工作。全年完成投资项目及检维修工程项目结算审计630多项,共计节约修理费用450万元、节约工程投资成本180万元。修订完善了原油进厂、产品销售、计划管理、资金管理等管理制度,配置计划执行率100%,原油进厂实收率100%。严控业务招待费,使全厂的业务招待费低于国家规定4902.02万元。积少成多,集腋成裘,精打细算,严细管理,使该厂的生产经营状况日益好转,近3月来月月扭亏为盈。
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